“平宝号”深井矿用全断面岩石掘进机累计进尺破千米工效在全省同等地质条件下最高

   2月17日,记者从平宝公司获悉,近两个月,“平宝号”深井矿用全断面岩石掘进机(TBM)月进尺稳定在350米以上,累计进尺突破1000米。这标志着TBM已完全适应了平宝公司“水土”,为该公司超前高效治理瓦斯奠定了前提基础。
 
  作为集团第一家引用TBM的单位,如何最大限度发挥设备效能,为集团积累更多运用新装备的经验,是平宝公司一直在思考和探索的方向。
 
  引进TBM后,该公司瞄准“高质量、高效率、高效益”目标,以保持生产的合理性、连续性、稳定性为着力点,最终达到采掘接替更好、人均工效更高、系统保障更强的目的。
 
  由于施工巷道岩性不稳定,该公司在施工中遇到支稳定器难度大等问题。设备厂家技术人员表示,平宝公司井下地质环境复杂,在其他地方是没有遇到过的。
 
  TBM调试阶段,每月只能推进几十米。为尽早实现正规循环作业,该公司充分研究设备性能,结合施工巷道地质条件,采用扩大稳定器受力面积、扩帮、增大边刀尺寸等方式破解遇到的问题。
 
  该公司还超前谋划、精心部署,专门成立了地质分析小组,每天下午开拓科和地测科召开岩层分析会,制定科学的施工方案;施工单位成立专业检修小组,每天八点班利用前半班时间对机电设备、液压设备、刀具等进行全面检查,确保设备的稳定性;安排业务骨干现场跟着TBM司机学习,培养专业技能人才。同时,负责施工的开拓一队健全完善管理制度,合理调整岗位,优化、精简、整合工序,坚持计划性维修、预防性保养。
 
  目前,施工单位所有工序都能实现平行作业,TBM单循环进尺时间由原来的60分钟压缩到45分钟以内,效率有了大幅提升。
 
  2月7日,TBM施工巷道遇到破碎带。该公司超前研判后,提前调整施工坡度和施工方案,用了两天时间就通过了破碎带。
 
  “以前过破碎带需要一周左右时间,根本原因就是TBM自身无法快速调整施工坡度。为此,我们通过每天的岩层分析会,根据前一天的施工进度及施工过程中遇到的问题等,提前分析研判,判定前方岩层状况并确定下一步施工的坡度,把设备的效能发挥到最大。”该公司负责人说,“单月推进350米,工效在全省同等地质条件下是最高的。下一步,我们将瞄准TBM月进400米以上目标发力,争当河南省高效掘进的‘排头兵’。”

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